V srpnu 1936 vznikla v Hamble (Hantshire) nevelká britská letecká
továrna British Marine Aircraft Ltd. jejímž původním záměrem bylo vyrábět
létající čluny Sikorsky S42. K tomu ovšem nikdy nedošlo a namísto toho se záhy
po svém vzniku stala členem skupiny British Aircraft Manufacturing Co. Ltd.
sdružující společnosti orientující se na výrobu letadel a začala se zabývat
výrobou samostatných dílů pro projekty letounů jiných společností, což se stalo
jejím výhradním posláním na velmi dlouhou dobu. Mezitím, v prosinci 1937, byla
společnost přejmenována na Folland Aircraft Ltd. podle H.P.Follanda, který byl
jedním z jejích původních majitelů a stal se jejím generálním ředitelem a
hlavním konstruktérem.
Vedení společnosti bylo tímto radikálním návrhem doslova zaskočeno a razantně ho zamítlo. Petter tedy projekt výrazně pozměnil a vytvořil model v poloviční velikosti, který podrobil zkouškám v aerodynamickém tunelu. Model představoval letoun s motory umístěnými v protáhlých gondolách posazených zhruba v polovině rozpětí křídel spojených vzadu ocasní plochou tvaru obráceného V a klasickým pilotním sedadlem. Avšak ani tento návrh neuspěl a celý projekt byl ještě několikrát přepracován, přičemž změny se vždy týkaly prakticky všech podstatných součástí, především pak motorových gondol, výškovky, podvozku, umístění raketnic v přídi a na koncích nosných ploch.
Teprve v září 1951 vypracoval Petter projekt, který v sobě spojoval všechny jeho představy a zároveň se zamlouval i vedení společnosti. Výrazně přepracovaný projekt se vyznačoval trojúhelníkovou výškovkou nasazenou na vrchol svislé ocasní plochy (SOP) a dvojicí proudových motorů RB.93, které byly uloženy v zádi trupu vedle sebe, přičemž jejich nasávací otvory vzduchu byly poprvé situovány pod křídly na jeho bocích. Kabina byla se směrovkou spojena charakteristickým výstupkem, podvozek byl koncipován jako příďový se zatahováním všech kol do trupu, v němž měla být umístěna i velká raketnice s neřízenými raketami.
Protože se však konstrukční tým shodl, že motory RB.93 s krátkou životností (pouhých 10 hodin) by ve službě způsobovaly obtíže a letoun by tak byl před konkurencí vážně hendikepován, byl celý projekt dále přepracován. Jako pohonná jednotka byl vybrán lehký proudový motor Bristol BE.22 Saturn o tahu 1 720 kp (16,86 kN). Přestože se jednalo o motor původně vyvíjený pro úplně jiný typ letounu, nemusel se trup ani nijak výrazně překreslovat. Překreslena však byla výškovka (vodorovná ocasní plocha - VOP), která sice stále zůstávala umístěna na vrcholu SOP, ale změnila svůj tvar z trojúhelníkové na klasickou šípovou. Mírnou úpravou prošla i koncipovaná výzbroj projektu, která měla být nyní tvořena buď původně zamýšlenou raketnicí nebo dvěma kanóny Aden situovanými vespod trupu před nasávacími otvory a případně i osmi protizemními neřízenými raketami zavěšenými pod křídly. Projekt dostal označení Fo.140/1.
Přestože proudový motor Saturn svými popisovanými výkony konstruktéry velice uspokojoval, začala být souběžně s projektem Fo.140/1 vyvíjena i druhá verze projektu označená jako Fo.140/2, osazená proudovým motorem Rolls-Royce Derwent, neboť již při výběru Saturnu se vyskytly reálné obavy, že jeho vývoj nebude včas dokončen. Tento „náhradní“ projekt se od onoho „primárního“ odlišoval nejen širším trupem upraveným pro zástavbu nového motoru, ale i přídavnými nádržemi kapkovitého tvaru na koncích křídel, které budoucímu letounu nabízely možnost nést až 909 litrů pohonných hmot. Zmizel ale hřbetní výstupek trupu charakteristický pro Fo.140/1.
Avšak vzhledem k tomu, že zatím vše vypadalo velmi dobře, práce na primárním projektu Fo.140/1 pokračovali intenzivněji a drak budoucího letounu získával finální podobu. V průběhu prací byl několikrát vyřčen názor, že výškovka letounu je nepříliš vhodně umístěna, díky čemuž bude při velkých úhlech náběhu „stíněna“ křídly, a nebude tak schopná plnit svou funkci ve všech režimech letu. Petter sice tvrdil, že tomu zamezí její vysoká poloha, ale nakonec se (po návštěvě několika amerických výrobců letadel) rozhodl, že ji přeci jen umístí na spodek zádě trupu a to nejen z aerodynamických, ale i pevnostních důvodů. V květnu 1952 se navíc zjistilo, že nízko umístěné kanóny by při palbě způsobovaly nepříznivé momenty, takže konstruktéři rozhodli o jejich přemístění do výše osy na boky trupu letounu, těsně za nasávací otvory vzduchu motoru, jež byly prodlouženy až před náběžné hrany křídel. Petter též vyvinul charakteristický tvar dozadu odklápějícího se celoskleněného celistvého překrytu kabiny a rozhodl se využít dveří nohou hlavního podvozku zároveň i jako aerodynamických brzd.
Práce byly završeny v září 1952 a projekt dostal finální označení Fo.141. Téměř současně však došlo k náhlému zastavení vývoje motoru BE.22 a Air Ministry ztratilo o Follandův typ zájem. Vzhledem k tomu, že projekt Fo.141 (bývalý Fo.140/1) představoval díky intenzivním pracím vývojově perspektivnější letoun s mnoha vyspělými prvky a Fo.140/2 naopak víceméně zastaral, bylo rozhodnuto o zachování projektu Fo.141 jakožto primárního s tím, že jeho původně plánovaná pohonná jednotka bude nahrazena jinou. Avšak vzhledem k tomu, že najít vhodnou pohonnou jednotku pro již hotový projekt, navíc tak malého a neobvyklého letounu, byl skutečně problém, nebylo hledání vůbec jednoduché. Folland dokonce uvažoval o osazení letounu francouzským proudovým motorem Turboméca Ossau, ale nakonec zůstalo pouze u nákresu. Jediná výchozí cesta, vedoucí k zdárnému dokončení projektu Fo.141 a zúročení tak nemalých investic do něj vložených, se zdála být v ovlivnění vedení Bristolu, aby opětně zahájilo vývoj a pokračovali v práci na svém lehkém proudovém motoru.
Ať už mělo jednání dopadnout jakkoli, Folland si nemohl dovolit
zahálet, neboť každé zpoždění pro něj představovalo hrozbu v podobě morálního
zastarání projektu, či obsazení trhu jiným typem, a tím i ztrátu všech
finančních prostředků do něj vložených. A to by pro tak malou společnost jakou
Folland byl znamenalo přinejmenším velké potíže. Proto i přesto, že nebyl k
dispozici vhodný proudový motor, byla během roku 1953 zahájena stavba draku.
Jako nouzové řešení byla vybrána prozatímní, mnohem slabší pohonná jednotka
Armstrong Siddeley ASV5 Viper 101 s tahem 745 kp, díky níž měly být v brzké době
odstartovány alespoň zkoušky aerodynamické koncepce letounu.
Zamýšlený testovací stroj byl opravdu, jak bylo plánováno, záhy
dokončen a aby bylo zdůrazněno, že se jedná skutečně pouze o vývojový typ
vyrobený výhradně pro překlenutí doby než bude dokončen nový motor, nenesl
žádnou výzbroj a jeho označení bylo zcela změněno na Folland Fo.139 Midge
(muška). Do vzduchu se tento letoun, imatrikulovaný G-39-1, vznesl poprvé
11.srpna 1954, pilotovaný kapitánem E.A.Tennantem. Měl křídla s úhlem šípu 40°,
jejichž rozpětí činilo 6,3 m, délka letadla byla 8,76 m, startovací hmotnost 2
040 kg a jeho maximální rychlost dosahovala hodnoty 965 km/h.
Dalo by se říct, že dopadly nad očekávání dobře. Navzdory slabší
pohonné jednotce dokonce dokázalo toto malé proudové letadlo při sestupném letu
překonat rychlost zvuku (Mach 1) a díky vylepšenému systému ovládání a
hydraulickému řízení oplývalo na svou dobu takřka supermanévrovatelností. Midge svými elegantními tvary a vynikajícími letovými vlastnostmi znamenal dobrý příslib pro budoucí stíhací stroj, kterému od počátku sloužil jako technologický demonstrátor a který se díky němu začal stavět, přestože stále financován pouze z firemních fondů, jen s nevelkým zpožděním (hned po dokončení vývoje nového lehkého proudového motoru firmou Bristol). Ale o tom zase příště...
Na závěr se ještě jistě sluší zmínit, že proudový motor Rolls-Royce Viper, kterým byl Midge poháněn se v různých úpravách a modifikacích udržel ve výrobě až do roku 1990. Plachta
|